某制藥廢水排放技術應用研究
制藥行業每年產生大量廢水,其組成復雜、有機污染物種類多、毒性大、難以生物降解,是我國污染最嚴重、最難處理的工業廢水之一。目前處理制藥廢水的方法很多,如混凝沉淀、生物處理、化學氧化等。隨著環境保護要求的提高,近年來制藥廢水的深度處理及回用越來越引起人們的關注。
某制藥企業新建項目位于我國太湖流域。2007年氮磷富營養化引起太湖藍藻事件后,該地區要求實行氮磷生產廢水的排放。因此,對該企業的生產廢水進行深度處理,實現廢水的循環利用和排放,可達到節能減排的要求。針對普通生化法處理氮磷有機廢水不*而膜法處理又存在膜污染的技術難題,擬采用混凝沉淀、生化、反滲透(RO)和三效蒸發器組合工藝處理這類廢水。該組合工藝不僅可實現廢水達標排放,同時進行深度處理實現廢水的循環利用和排放,節能減排效果。
1、項目情況介紹
pH做為基本的污水指標,勢必成為供求的熱點,這對廣大的E-1312 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames來說是個重大利好。美國BroadleyJames做為老牌的E-1312 pH電極制造商,必將為中國的環保事業帶來可觀的經濟效益。我們美國BroadleyJames生產的E-1312 pH電極經久耐用,質量可靠,測試準確,廣泛應用于各級環保污水監測以及污水處理過程。
1.1水量水質
該企業生產廢水的水質特征是有機物濃度高、氮磷含量高、可生化性好,其主要水質指標如表1所示,設計處理水量為300t/d。
表1原水水質
制藥廢水
處理后的回用水需達到回用水質要求,見表2。
表2回用水質要求
制藥廢水
1.2分析方法
COD測定采用重鉻酸鉀法;BOD5測定采用5日培養法;SS測定采用重量法;pH測定采用玻璃電極法;電導率測定采用電導率儀法;總氮測定采用堿性過硫酸鉀紫外分光光度法,檢出限0.05mg/L;總磷測定采用過硫酸鉀消解-鉬酸銨分光光度法,檢出限0.01mg/L。
1.3工藝流程
該廢水污染物包括有機物、氮磷等。由于氮磷和有機物濃度較高,因此考慮將該廢水收集后經pH調整后加藥混凝沉淀,出水再次調整pH至中性,然后進入缺氧池和膜生物反應池(MBR池),通過生物代謝作用去除有機物和氮磷,出水經保安過濾器和一級RO、二級RO系統深度處理后淡水直接回用,一級RO濃水經三效蒸發后冷凝液回流到中間水池,濃縮液經冷卻結晶、離心脫水后委外處理,二級RO濃水回流到中間水池。具體工藝流程見圖1。
制藥廢水
1.4主要構筑物和設備
(1)調節池。該池用于收集和儲存生產廢水,為鋼砼結構,內襯FRP,工藝尺寸為11000mm×8000mm×4000mm,有效容積308m3,水力停留時間為24.6h。設液位控制器3套;設提升泵2臺,1用1備,通過液位控制器控制提升泵,高位啟動,低位停止,超低位報警;設空氣攪拌系統1套。
(2)pH調整池1。在該池向廢水中加入堿調節pH到適宜范圍,設藥劑投加裝置1套,設pH控制器1套,用于自動控制定量加藥;另設1套機械攪拌設施,使加入的堿與廢水快速混合。該池為鋼砼結構,內襯FRP,工藝尺寸為2000mm×2000mm×2500mm,有效容積8.0m3,水力停留時間為0.6h。
(3)混合池。在該池投加混凝劑,并機械攪拌,使污染物以混凝劑為凝聚核心,通過水解、吸附、架橋等作用凝結為大的顆粒物。該池設攪拌機設施1套,藥劑投加裝置1套。該池為鋼砼結構,內襯FRP,工藝尺寸為2000mm×2000mm×2500mm,有效容積8.0m3,水力停留時間為0.6h。
(4)絮凝池。在該池投加絮凝劑,并機械攪拌,通過改善絮凝顆粒間的靜電斥力及其強大的橋聯、網絡絮凝作用,使混合池形成的混凝顆粒物增大,凝聚到一起,從而分離廢水中的懸浮顆粒。該池設攪拌機1套,藥劑投加裝置1套。該池為鋼砼結構,內襯FRP,工藝尺寸為2000mm×2000mm×2500mm,有效容積8.0m3,水力停留時間為0.6h。
(5)沉淀池1。采用豎流沉淀池,處理能力大、處理效率高、停留時間短、占地面積小。經過混合絮凝的廢水進入該池,在重力作用下進行固液分離,上清液進入下一處理工序,沉淀的泥渣排入污泥池作進一步處理。該池采用鋼結構,工藝尺寸為4000mm×4000mm×5000mm,表面負荷為0.78m3/(m2˙h),有效容積56.0m3,水力停留時間4.5h。
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